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羅茨風(fēng)機_三葉羅茨鼓風(fēng)機廠(chǎng)家-山東錦工有限公司

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羅茨鼓風(fēng)機咬死_羅茨風(fēng)機

時(shí)間:21-06-04  來(lái)源:錦工羅茨風(fēng)機原創(chuàng )

羅茨鼓風(fēng)機咬死:一起羅茨鼓風(fēng)機損毀事故分析

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  1、一起羅茨鼓風(fēng)機損毀事故分析 2011年11月3日22時(shí)15分左右,云南省某公司冶煉分公司氧氣站內忽然發(fā)出一陣異響。當班職工立即前往檢查,發(fā)現氧氣站內1號羅茨鼓風(fēng)機葉輪損壞、機殼損毀。經(jīng)過(guò)現場(chǎng)人員仔細查驗,發(fā)現損毀的設備是2008年5月份出產(chǎn)的ARH-700型羅茨鼓風(fēng)機。該設備的電機功率710kW,轉速690 r/min,進(jìn)氣壓力為48.1 kPa,升壓壓力53.2 kPa。所幸事發(fā)時(shí),現場(chǎng)沒(méi)有職工,所以這起事故沒(méi)有造成人員傷亡。如果現場(chǎng)有人,極有可能被爆炸波及或受到物體打擊傷害,釀成慘重后果。這起事故造成了真空泵無(wú)法修復,徹底報廢的嚴重后果。經(jīng)估算,事故造成的直接經(jīng)濟損失達39.8萬(wàn)元。事故原。

  2、因事故發(fā)生后,公司技術(shù)人員于11月10日對損壞的羅茨鼓風(fēng)機進(jìn)行拆開(kāi)檢查,發(fā)現該設備主動(dòng)輪、被動(dòng)輪軸承完好,主動(dòng)齒輪、被動(dòng)齒輪嚙合完好,齒輪軸完好;主動(dòng)葉輪、從動(dòng)葉輪有裂紋存在,其中從動(dòng)葉輪破損較為嚴重,主動(dòng)葉輪次之;從動(dòng)齒輪輪轂有一明顯裂紋,裂紋長(cháng)度已覆蓋齒輪輪轂,其中輪轂正面裂紋長(cháng)度為100 mm,側面裂紋長(cháng)度為140 mm。技術(shù)人員查閱了該設備的檢維修記錄后,經(jīng)過(guò)分析認定,該設備本身存在一定的先天缺陷和制造質(zhì)量問(wèn)題。該設備在使用過(guò)程中,曾多次發(fā)生異?;蚬收想[患造成停機檢修。工人在更換新的潤滑油時(shí),常常在箱底部發(fā)現不明金屬顆粒、片、粉末,葉輪與葉輪中間多處有摩擦痕跡。另外,由于該設備兩葉輪有。

  3、裂紋現象,造成了動(dòng)平衡紊亂,隨著(zhù)設備帶負荷運行,裂紋逐步加大,使該設備振動(dòng)值過(guò)大,最終超過(guò)屈服極限值發(fā)生兩葉輪損壞,導致從動(dòng)齒輪輪破裂,設備損毀,這是造成事故的直接原因。經(jīng)過(guò)查驗歷史檢測數據,發(fā)現在2011年7月20日測量數據報告中,已經(jīng)測量出前軸承振動(dòng)值嚴重超標,但設備仍在帶病工作。這也暴露出公司對設備運行監控管理不到位;未能及時(shí)消除缺陷,檢修質(zhì)量達不到標準,間隙調整與標準仍有明顯偏差,振動(dòng)值嚴重超標仍然繼續使用等問(wèn)題。防范類(lèi)似事故再次發(fā)生針對這起事故暴露出的問(wèn)題,該廠(chǎng)要求職工認真落實(shí)各項責任制,將安全制度落在實(shí)處。首先是從設備運行規章制度入手,加強對設備操作的組織管理,明確責任,各司其職。嚴格規范設備運行的規章制度,杜絕設備帶病運行。同時(shí),為確保新、老設備的安裝質(zhì)量,公司要求在設備安裝前,對葉輪進(jìn)行探傷。當確認無(wú)缺陷后,再對葉輪進(jìn)行動(dòng)平衡校驗;確認無(wú)誤后,才能進(jìn)行安裝,防止設備的先天缺陷。其次是加強安全教育、提高安全意識。定期開(kāi)展安全警示教育,提高工作人員安全防范意識,做到警鐘長(cháng)鳴。開(kāi)展安全技術(shù)交底,對操作工人進(jìn)行設備結構、設備維修、設備操作的專(zhuān)業(yè)培訓,全面提高設備操作人員、維修人員的整體素質(zhì)。此外,公司還建立了一支相對穩定、高水平的維修隊伍,確保維修質(zhì)量。最后是完善事故應急處置,結合公司實(shí)際,建立真空泵事故應急預案,確保操作工人人身安全。

羅茨鼓風(fēng)機咬死:羅茨鼓風(fēng)機損毀事故案例分析

  原標題:羅茨鼓風(fēng)機損毀事故案例分析

  2011年11月3日22時(shí)15分左右,云南省某公司冶煉分公司氧氣站內忽然發(fā)出一陣異響。當班職工立即前往檢查,發(fā)現氧氣站內1號羅茨鼓風(fēng)機葉輪損壞、機殼損毀。經(jīng)過(guò)現場(chǎng)人員仔細查驗,發(fā)現損毀的設備是2008年5月份出產(chǎn)的ARH-700型羅茨鼓風(fēng)機。該設備的電機功率710kW,轉速690 r/min,進(jìn)氣壓力為48.1 kPa,升壓壓力53.2 kPa。

  所幸事發(fā)時(shí),現場(chǎng)沒(méi)有職工,所以這起事故沒(méi)有造成人員傷亡。如果現場(chǎng)有人,極有可能被爆炸波及或受到物體打擊傷害,釀成慘重后果。這起事故造成了真空泵無(wú)法修復,徹底報廢的嚴重后果。經(jīng)估算,事故造成的直接經(jīng)濟損失達39.8萬(wàn)元。

  事故原因

  事故發(fā)生后,公司技術(shù)人員于11月10日對損壞的羅茨鼓風(fēng)機進(jìn)行拆開(kāi)檢查,發(fā)現該設備主動(dòng)輪、被動(dòng)輪軸承完好,主動(dòng)齒輪、被動(dòng)齒輪嚙合完好,齒輪軸完好;主動(dòng)葉輪、從動(dòng)葉輪有裂紋存在,其中從動(dòng)葉輪破損較為嚴重,主動(dòng)葉輪次之;從動(dòng)齒輪輪轂有一明顯裂紋,裂紋長(cháng)度已覆蓋齒輪輪轂,其中輪轂正面裂紋長(cháng)度為100 mm,側面裂紋長(cháng)度為140 mm。

  技術(shù)人員查閱了該設備的檢維修記錄后,經(jīng)過(guò)分析認定,該設備本身存在一定的先天缺陷和制造質(zhì)量問(wèn)題。該設備在使用過(guò)程中,曾多次發(fā)生異?;蚬收想[患造成停機檢修。工人在更換新的潤滑油時(shí),常常在箱底部發(fā)現不明金屬顆粒、片、粉末,葉輪與葉輪中間多處有摩擦痕跡。

  另外,由于該設備兩葉輪有裂紋現象,造成了動(dòng)平衡紊亂,隨著(zhù)設備帶負荷運行,裂紋逐步加大,使該設備振動(dòng)值過(guò)大,最終超過(guò)屈服極限值發(fā)生兩葉輪損壞,導致從動(dòng)齒輪輪破裂,設備損毀,這是造成事故的直接原因。

  經(jīng)過(guò)查驗歷史檢測數據,發(fā)現在2011年7月20日測量數據報告中,已經(jīng)測量出前軸承振動(dòng)值嚴重超標,但設備仍在“帶病工作”。這也暴露出公司對設備運行監控管理不到位;未能及時(shí)消除缺陷,檢修質(zhì)量達不到標準,間隙調整與標準仍有明顯偏差,振動(dòng)值嚴重超標仍然繼續使用等問(wèn)題。

  防范類(lèi)似事故再次發(fā)生

  針對這起事故暴露出的問(wèn)題,該廠(chǎng)要求職工認真落實(shí)各項責任制,將安全制度落在實(shí)處。

  首先是從設備運行規章制度入手,加強對設備操作的組織管理,明確責任,各司其職。嚴格規范設備運行的規章制度,杜絕設備帶病運行。同時(shí),為確保新、老設備的安裝質(zhì)量,公司要求在設備安裝前,對葉輪進(jìn)行探傷。當確認無(wú)缺陷后,再對葉輪進(jìn)行動(dòng)平衡校驗;確認無(wú)誤后,才能進(jìn)行安裝,防止設備的“先天缺陷”。其次是加強安全教育、提高安全意識。定期開(kāi)展安全警示教育,提高工作人員安全防范意識,做到警鐘長(cháng)鳴。開(kāi)展安全技術(shù)交底,對操作工人進(jìn)行設備結構、設備維修、設備操作的專(zhuān)業(yè)培訓,全面提高設備操作人員、維修人員的整體素質(zhì)。此外,公司還建立了一支相對穩定、高水平的維修隊伍,確保維修質(zhì)量。最后是完善事故應急處置,結合公司實(shí)際,建立真空泵事故應急預案,確保操作工人人身安全。

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羅茨鼓風(fēng)機咬死:羅茨鼓風(fēng)機故障及處理新解決方案匯總(圖文)

  羅茨鼓風(fēng)機使用過(guò)程難免會(huì )出現各種各樣的問(wèn)題,對于羅茨鼓風(fēng)機的一些廠(chǎng)家故障,我們可以自行解決,如一些小故障:潤滑油、空氣過(guò)濾芯等,這些都能夠自己進(jìn)行處理。針對一些較為嚴重的故障,則需要進(jìn)行返廠(chǎng)維修,如:內部零件的損壞、不可見(jiàn)的故障因素:溫度過(guò)高、風(fēng)機超載等,這些故障會(huì )影響到羅茨風(fēng)機的正常使用,需要進(jìn)行修復之后,再進(jìn)行檢測,然后再進(jìn)行安裝運行。下面小編就將羅茨風(fēng)機的故障匯總給大家展示一下,希望能夠幫助到大家!

  1、羅茨鼓風(fēng)機噪音故障

  噪音是一個(gè)不可避免的問(wèn)題,鼓風(fēng)機在使用過(guò)程中會(huì )出現各種噪音,涵蓋有風(fēng)噪、機械振動(dòng)等,正常的噪音我們可以接受,但是對于異常的噪音,如:機械生硬的摩擦聲、螺栓振動(dòng)的異響等,這就需要我們引起重視了。

  2、鼓風(fēng)機溫度超高

  一般使用的羅茨鼓風(fēng)機溫度不會(huì )超過(guò)80攝氏度,超過(guò)80攝氏度的高溫,就需要進(jìn)行冷卻了,雖然進(jìn)氣溫度達不到這么高,但是如果出口溫度超過(guò)80攝氏度,那么就會(huì )影響到風(fēng)機的正常使用。所以,在使用過(guò)程中,如有超高溫的存在,則應當想到是否設備存在有機械故障。

  3、羅茨鼓風(fēng)機風(fēng)量不足故障

  羅茨風(fēng)機風(fēng)量不足有可能是風(fēng)機的問(wèn)題,也有可能是管道的問(wèn)題,首先對管道進(jìn)行檢查,然后再對羅茨風(fēng)機進(jìn)行檢查,排除故障。

  4、羅茨風(fēng)機油耗問(wèn)題

  機械設備我們知道油耗越少越好,能夠為我們節省不少開(kāi)支,而如果油耗超出平均水平,風(fēng)機就應該存在有一定的問(wèn)題了,這時(shí)需要我們進(jìn)行及時(shí)的維修,不要拖延,否則會(huì )對風(fēng)機造成嚴重影響。

  5、皮帶損壞故障

  皮帶屬于易損耗零件,在平時(shí)的使用過(guò)程中,因為長(cháng)期工作的原因,加上外界的風(fēng)化,會(huì )導致皮帶的損壞,皮帶損壞故障及時(shí)進(jìn)行更換即可。

  6、電機故障問(wèn)題

  風(fēng)機的電機故障是較為嚴重的問(wèn)題,在平時(shí)多進(jìn)行監控,保證電機的正常運轉,電機存在有一些小問(wèn)題,即應當及時(shí)進(jìn)行檢查維護。

  羅茨鼓風(fēng)機故障有時(shí)會(huì )嚴重影響到我們,如:水產(chǎn)養殖用的羅茨風(fēng)機,如果羅茨風(fēng)機出現問(wèn)題,需要進(jìn)行維修,那么就會(huì )影響到魚(yú)蝦的生長(cháng),對于水產(chǎn)養殖類(lèi)的客戶(hù),建議多采購一臺備用,保證工作的進(jìn)行。以上匯總了一些常見(jiàn)的羅茨風(fēng)機故障問(wèn)題,如果在使用羅茨風(fēng)機時(shí)您有維修或者采購的問(wèn)題,可以聯(lián)系我們的官方客服熱線(xiàn)

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羅茨鼓風(fēng)機咬死:羅茨鼓風(fēng)機易發(fā)生的四大故障及解決辦法

  山東錦工有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)機、羅茨鼓風(fēng)機、回轉式鼓風(fēng)機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱(chēng)的山東省章丘市相公鎮,近年來(lái),錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨鼓風(fēng)機、水冷羅茨鼓風(fēng)機、油驅羅茨鼓風(fēng)機、低噪音羅茨鼓風(fēng)機,贏(yíng)得了市場(chǎng)好評和認可。產(chǎn)品和服務(wù)遠銷(xiāo)全國各地及東南亞,深受客戶(hù)好評。

  在火電廠(chǎng)的實(shí)際運行中,風(fēng)機,特別是羅茨鼓風(fēng)機由于運行條件較惡劣,故障率非常高,據有關(guān)統計資料,羅茨鼓風(fēng)機平均每年發(fā)生故障為2次,其他風(fēng)機平均每年發(fā)生故障為0.4次,從而導致機組非計劃停運或減負荷運行。因此,迅速判斷風(fēng)機運行中故障產(chǎn)生的原因,采取得力措施解決是發(fā)電廠(chǎng)連續安全運行的保障。

  雖然風(fēng)機的故障類(lèi)型很多,原因也很復雜,但根據調查電廠(chǎng)實(shí)際運行中,我們總結出風(fēng)機故障主要分四種:

  1、風(fēng)機軸承振動(dòng)超標;

  2、軸承溫度高;

  3、動(dòng)葉卡澀;

  4、保護裝置誤動(dòng)。

  風(fēng)機軸承振動(dòng)超標風(fēng)機軸承振動(dòng)是運行中最常見(jiàn)的故障,風(fēng)機的振動(dòng)會(huì )引起軸承和葉片損壞、螺栓松動(dòng)、機殼和風(fēng)道損壞等故障,嚴重危及風(fēng)機的安全運行。風(fēng)機軸承振動(dòng)超標的原因較多,如能針對不同的現象分析原因采取恰當的處理辦法,往往能起到事半功倍的效果。

  1.1不停爐處理葉片非工作面積灰引起風(fēng)機振動(dòng)這類(lèi)缺陷常見(jiàn)于鍋爐引風(fēng)機,現象主要表現為風(fēng)機在運行中振動(dòng)突然上升。這是因為當氣體進(jìn)入葉輪時(shí),與旋轉的葉片工作面存在一定的角度,根據流體力學(xué)原理,氣體在葉片的非工作面一定有旋渦產(chǎn)生,于是氣體中的灰粒由于旋渦作用會(huì )慢慢地沉積在非工作面上。

  機翼型的葉片最易積灰。當積灰達到一定的重量時(shí)由于葉輪旋轉離心力的作用將一部分大塊的積灰甩出葉輪。由于各葉片上的積灰不可能完全均勻一致,聚集或可甩走的灰塊時(shí)間不一定同步,結果因為葉片的積灰不均勻導致葉輪質(zhì)量分布不平衡,從而使風(fēng)機振動(dòng)增大。在這種情況下,通常只需把葉片上的積灰鏟除,葉輪又將重新達到平衡,從而減少風(fēng)機的振動(dòng)。

  在實(shí)際工作中,通常的處理方法是臨時(shí)停爐后打開(kāi)風(fēng)機機殼的人孔門(mén),檢修人員進(jìn)入機殼內清除葉輪上的積灰。這樣不僅環(huán)境惡劣,存在不安全因素,而且造成機組的非計劃停運,檢修時(shí)間長(cháng),勞動(dòng)強度大。經(jīng)過(guò)研究,提出了一個(gè)經(jīng)實(shí)際證明行之有效的處理方法。方法是:在機殼喉舌處(A點(diǎn),徑向對著(zhù)葉輪)加裝一排噴嘴(4~5個(gè)),將噴嘴調成不同角度。噴嘴與沖灰水泵相連,將沖灰水作為沖洗積灰的動(dòng)力介質(zhì),降低負荷后停單側風(fēng)機,在停風(fēng)機的瞬間迅速打開(kāi)閥門(mén),利用葉輪的慣性作用噴洗葉片上的非工作面,打開(kāi)在機殼底部加裝的閥門(mén)將沖灰水排走。這樣就實(shí)現了不停爐而處理風(fēng)機振動(dòng)的目的。用沖灰水作清灰的介質(zhì),和用蒸汽和壓縮空氣相比,具有對噴嘴結構要求低、清灰范圍大、效果好、對葉片磨損小等優(yōu)點(diǎn)。

  1.2不停爐處理葉片磨損引起的振動(dòng)磨損是風(fēng)機中最常見(jiàn)的現象,風(fēng)機在運行中振動(dòng)緩慢上升,一般是由于葉片磨損,平衡破壞后造成的。此時(shí)處理風(fēng)機振動(dòng)的問(wèn)題一般是在停爐后做動(dòng)平衡。根據風(fēng)機的特點(diǎn),經(jīng)過(guò)多次實(shí)踐,總結了以下可在不停爐的情況下對風(fēng)機進(jìn)行動(dòng)平衡試驗工作。

  1)在機殼喉舌徑向對著(zhù)葉輪處加裝一個(gè)手孔門(mén),因為此處離葉輪外圓邊緣距離最近,只有200mm多,人站在風(fēng)機外面,用手可以進(jìn)行內部操作。風(fēng)機正常運行的情況下手孔門(mén)關(guān)閉。

  2)振動(dòng)發(fā)生后將風(fēng)機停下(單側停風(fēng)機),將手孔門(mén)打開(kāi),在機殼外對葉輪進(jìn)行試加重量。

  3)找完平衡后,計算應加的重量和位置,對葉輪進(jìn)行焊接工作。在實(shí)際工作中,用三點(diǎn)法找動(dòng)平衡較為簡(jiǎn)單方便。試加重量的計算公式為P<=250×A0×G/D(3000/n)2(g)為了盡快找到應加的重量和位置,應根據平時(shí)的實(shí)踐經(jīng)驗多加總結。根據經(jīng)驗,Y4-73-11-22D的風(fēng)機振動(dòng)0.10mm時(shí)不平衡重量為2000g;M5-29-11-18D的排粉機振動(dòng)0.10mm時(shí)不平衡重量120g;軸流ASN2125/1250型引風(fēng)機振動(dòng)為0.10mm時(shí)不平衡重量只有80g左右。

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