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羅茨鼓風(fēng)機聲音不穩定_羅茨鼓風(fēng)機

時(shí)間:21-06-05  來(lái)源:錦工羅茨風(fēng)機原創(chuàng )

羅茨鼓風(fēng)機聲音不穩定:羅茨風(fēng)機出現異常噪音的原因(一)

  ?羅茨風(fēng)機出現異常噪音有很多原因,其中一個(gè)原因就是葉輪與墻板的摩擦,當風(fēng)機的葉輪與墻板發(fā)生摩擦之后,會(huì )出現機殼過(guò)熱、噪音增大、甚至引起電機過(guò)載運行而燒壞電機。出現這種情況的時(shí)候一些不是很專(zhuān)業(yè)的維修人員,可能會(huì )拆開(kāi)羅茨風(fēng)機車(chē)削葉輪,但是這樣一來(lái)葉輪間隙會(huì )變大,勢必導致風(fēng)機風(fēng)量、風(fēng)壓等達不到要求。

  但是實(shí)際上摩擦的大部分原因出現在裝配過(guò)程中,羅茨風(fēng)機(羅茨鼓風(fēng)機)看上去“粗大笨”,實(shí)際上每一個(gè)步驟都來(lái)不得絲毫的馬虎,首先軸承與墻板之間、軸套與墻板之間、軸套與軸承之間、軸套與軸之間都直接影響著(zhù)葉輪與葉輪、墻板、機殼之間的間隙。

  諸城市東翰機械的羅茨風(fēng)機,盡管采用各種先進(jìn)的加工中心、數控機床等生產(chǎn)出來(lái),有著(zhù)精準的定位,有著(zhù)完美的機殼、墻板、葉輪等等,但是最后羅茨風(fēng)機是否有摩擦、噪音、風(fēng)量、風(fēng)壓是否達標,還要取決于平衡與裝配。

  以后我會(huì )詳細的給大家講述本文中提到的各個(gè)細節,諸城市東翰機械是怎樣來(lái)做的,感謝您的細心閱讀,并希望各位能提出寶貴的意見(jiàn)!

羅茨鼓風(fēng)機聲音不穩定:羅茨風(fēng)機異響的原因及解決辦法

  異動(dòng)異響是羅茨鼓風(fēng)機常見(jiàn)的故障之一,產(chǎn)生的原因多而雜,解決辦法也各不相同。下面錦工風(fēng)機介紹下導致羅茨風(fēng)機異動(dòng)異響的原因及解決辦法:

  一,軸承磨損后,其游隙增大到超過(guò)規定值,那么軸承支承的兩根軸就會(huì )產(chǎn)生振動(dòng),并帶來(lái)異常聲響。而當震動(dòng)傳導到葉輪,就還可能破壞葉輪間隙,使葉輪相互碰撞,造成更大的異動(dòng)異響。解決辦法是更換軸承。

  二,齒輪磨損或者齒輪固定不牢,都可能使齒輪本身發(fā)出異響,并破壞葉輪的間隙及葉輪旋轉的同步性,導致兩葉輪相互碰撞產(chǎn)生更多異動(dòng)異響。解決辦法就是更換齒輪。

  三,羅茨鼓風(fēng)機的噪聲隨著(zhù)升壓的增大而增大,當升壓波動(dòng)較大時(shí),噪聲也會(huì )隨之波動(dòng),形成異于平常的聲響。檢查管路及負載,消除堵塞,確保升壓穩定在規定值,便能減少這種異響。

  四,當羅茨鼓風(fēng)機的安全閥開(kāi)啟時(shí),安全閥處會(huì )產(chǎn)生尖銳的排氣噪聲,而當安全閥反復開(kāi)啟、關(guān)閉時(shí),就形成一種異常的聲響。解決辦法就是查看風(fēng)機是否超壓或者調整安全閥——風(fēng)機嚴重超壓,安全閥開(kāi)啟,壓力下降后,安全閥關(guān)閉,但不久又超壓,如此循環(huán)往復,安全閥就反復啟閉。

  五,風(fēng)機嚴重超載造成軸變形,使得葉輪相互碰撞產(chǎn)生異動(dòng)異響。解決辦法是調整工況,消除超載,重新調整葉輪間隙。

  六,風(fēng)機過(guò)載過(guò)熱,使得葉輪、機殼變形,導致葉輪與機殼摩擦,生產(chǎn)異響。解決辦法是檢查過(guò)濾器、出口背壓,系統壓力,減少過(guò)載過(guò)熱,必要時(shí)加大機殼進(jìn)氣側的間隙。

  七,皮帶張力過(guò)緊或過(guò)松,使得風(fēng)機轉速不穩定,時(shí)快時(shí)慢,齒輪就會(huì )發(fā)出嘯叫聲。解決辦法是將皮帶張力調到適當。

  八,底座螺栓松動(dòng),連接不牢也可能導致風(fēng)機發(fā)出噪聲。解決辦法就是堅固好螺栓。

  九,有異物存在,卡住葉輪間隙使葉輪失去平衡,造成振動(dòng)和異響。解決辦法就是清除異物。

  此外,還有些無(wú)厘頭的異響可能是一下原因:

  1、堵管:常見(jiàn)的原因之一是管道堵塞,風(fēng)機出口不暢,風(fēng)力不能用盡,壓力上升,而電機造成過(guò)壓過(guò)載,進(jìn)而引起羅茨風(fēng)機電流表上升。

  2、潤滑油的原因:如果羅茨鼓風(fēng)機缺少潤滑油,則鼓風(fēng)機將繼續在缺油條件下工作,葉輪失效摩擦和齒輪磨損相互增加,從而增加了電機的負荷,僅增加了電機的負荷,加速了損耗。

  3、誤操作:電流超載也可能是在操作過(guò)程中出現問(wèn)題,比如安裝逆止閥時(shí)裝反、閘閥未全部打開(kāi)就運行,這類(lèi)操作,都很可能會(huì )引起電機的瞬間燒毀,在操作時(shí)應當根據規定來(lái)做,切忌粗心大意引起不必要的麻煩。

  4、風(fēng)機本身問(wèn)題:風(fēng)機出廠(chǎng)是自身就有質(zhì)量問(wèn)題,安裝風(fēng)機時(shí),很多零部件間隙配合不好,會(huì )造成額外的摩擦,再者可能部分零部件損壞,增大電機負荷,導致保險絲熔斷。

  羅茨風(fēng)機雖然應用廣泛,但是一些客戶(hù)表示在使用羅茨風(fēng)機的過(guò)程中有很多噪音,為什么會(huì )有噪音,產(chǎn)品本身的質(zhì)量有問(wèn)題嗎,有時(shí)候,羅茨風(fēng)機的噪音不一定是質(zhì)量問(wèn)題,但也可能是由于日常維護工作的缺乏造成的。

  1、風(fēng)機的通風(fēng)管道使用時(shí)間長(cháng)了可能會(huì )堵塞,這時(shí)就需要清理,或者更換管道。

  2、風(fēng)機的皮帶松動(dòng)導致皮帶打滑,所以噪聲很大,此時(shí)我們只要緊緊皮帶,這樣也會(huì )解決噪音大的問(wèn)題。

  3、風(fēng)機使用時(shí)間長(cháng)了可能灰塵會(huì )很多,這樣也會(huì )導致風(fēng)機工作時(shí)聲音過(guò)大,此時(shí)可以進(jìn)行風(fēng)機的清理,這樣可以減小風(fēng)機的噪聲。

  另附羅茨風(fēng)機維修教程,希望能幫到大家。

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羅茨鼓風(fēng)機聲音不穩定:羅茨鼓風(fēng)機噪音太大怎么辦?看快速解決方案

  羅茨鼓風(fēng)機噪聲如何處理?今天錦工風(fēng)機以實(shí)際案例給大家進(jìn)行解讀:某煤氣公司的鼓風(fēng)機房?jì)扔袃膳_相同的羅茨鼓風(fēng)機,正常情況下兩臺同時(shí)工作。其技術(shù)規格為:流量175.4m3/min,出口靜壓力為50kPa,功率為210kW,輸送介質(zhì)為低壓空氣,形式為水冷式。經(jīng)測量,機房?jì)葍膳_設備相距1m,兩臺鼓風(fēng)機的進(jìn)氣噪聲高達102dB,即使在機房門(mén)口仍有86dB,嚴重干擾了廠(chǎng)區和機房?jì)鹊纳a(chǎn),也對廠(chǎng)區附近的居民小區有較大影響。為此,需要予以治理。

  羅茨鼓風(fēng)機屬容積回轉鼓風(fēng)機,其利用兩個(gè)葉形轉子在氣缸內作相對運動(dòng)來(lái)壓縮和輸送氣體的回轉壓縮機,運轉時(shí)產(chǎn)生噪聲的原因主要有:

 ?、贇怏w在管道輸送過(guò)程中由于管道橫截面積變化所引起的氣流脈動(dòng)噪聲;

 ?、陲L(fēng)機葉輪在轉動(dòng)過(guò)程中由于容積空間變化將產(chǎn)生壓力脈動(dòng),從而引起流量脈動(dòng)噪聲;

 ?、圻M(jìn)氣口面積突變所導致的高低壓氣體撞擊所引起的氣流脈動(dòng)噪聲;

 ?、芨咚贇怏w與葉輪和殼體的接觸噪聲;

 ?、蔟X輪嚙合過(guò)程中由于齒型誤差所引起的振動(dòng)噪聲;

 ?、抟蜉S承制造精度差所引起的噪聲;

 ?、呷~輪由于受力不均引起的軸承振動(dòng)噪聲;

 ?、嗳~輪嚙合過(guò)程由于轉子制造誤差所引起的撞擊噪聲。

  其中,空氣動(dòng)力性噪聲占主導地位,危害也最大,是噪聲控制過(guò)程中需要重點(diǎn)考慮的??諝鈩?dòng)力性噪聲按產(chǎn)生機理分析,主要有兩種形式:一種是風(fēng)機葉片負荷和厚度引起的旋轉噪聲;另一種是風(fēng)機葉片附面層分離、旋渦發(fā)放、紊流脈動(dòng)等引起的渦流噪聲。旋轉噪聲是由于風(fēng)機葉片工作于非黏性的勢流中產(chǎn)生的,其頻譜常呈低中頻性,伴有一組離散的頻率尖峰;而渦流噪聲則取決于風(fēng)機葉輪的形狀以及氣流相對于機體的流速及流體黏性,產(chǎn)生連續頻譜的高頻噪聲。頻率越高,噪聲指向性越強。不同的風(fēng)機參數,有著(zhù)不同的頻譜。風(fēng)機噪聲頻譜特性:<500Hz為低頻噪聲,500~1000Hz為中頻噪聲,>1000Hz為高頻噪聲。

  羅茨鼓風(fēng)機的噪聲強度及頻譜特性既與風(fēng)機的工作靜壓大小有關(guān),又與風(fēng)機的流量、轉速有關(guān)。如隨著(zhù)流量的增大,噪聲也相應升高,其中高頻噪聲的增大尤為顯著(zhù)。

  針對羅茨鼓風(fēng)機噪聲產(chǎn)生的特點(diǎn),對其噪聲的控制,主要是采用隔聲、消聲、吸聲及包裹等技術(shù),具體措施為安裝消聲器,建立隔聲罩,采用軟管和連接,管道包扎,粘貼吸聲材料,風(fēng)機表面噴涂阻尼材料,采用隔聲門(mén)窗等。

  1、隔聲降噪

  為了保證機組正常運轉和維修方便,在原機房?jì)然驹O施不變的情況下,在適當的部位配套隔音罩。從結構上,隔聲罩有單層和雙層兩種結構形式。單層隔聲罩的構件由罩板、阻尼材料、吸聲層及護面層組合而成,其隔聲量一般可達20~30dB。雙層隔聲罩是在兩個(gè)單層構件中間夾有一定厚度的空氣層,其隔聲效果比單層隔聲罩要好。本隔聲罩采用單層結構。本隔聲罩采用整體結構,隔音罩外壁材料選用2mm厚的冷軋鋼板,設有能敞開(kāi)的小門(mén)及玻璃觀(guān)察窗。

  拼縫及門(mén)窗是隔聲的薄弱環(huán)節,應盡量將數量控制到最少,尺寸控制到最小。本隔聲罩采用了一個(gè)門(mén),并采用密封金屬門(mén)代替木門(mén),且在接縫處墊襯橡膠條密封。隔聲罩內不安裝吸聲材料,罩內輻射噪聲的聲能就會(huì )不斷積聚,導致最后輻射噪聲與從隔聲罩內透射的聲能相等,隔聲罩就會(huì )失去隔聲作用,因此,隔聲罩內部必須安裝吸聲材料,設計中選用密度30~35kg/m3,厚為100mm的超細棉,再以玻璃布及1mm穿孔鋼板為覆蓋層,使機房?jì)鹊脑肼晜鞑姸认鄳獪p弱。

  2、吸聲隔噪

  機房密封的結果雖然防止了噪聲外傳,但由于原機房室內墻面平均吸聲系數很低,因此,加劇了聲波在室內的反射混響。為了減小混響聲,在節約資金的前提下,在機房值班室四周墻壁和頂部加上6cm厚的微孔泡沫材料;墻壁與風(fēng)道間隙填充毛氈,吸收鼓風(fēng)機的輻射噪音,并進(jìn)行了自然通風(fēng)處理,安裝了換氣扇,保持值班室有足夠的新鮮空氣對流。

  3、消聲隔噪

  裝設消聲器是控制風(fēng)機噪聲的主要途徑。消聲器是一種既允許氣體通過(guò),又能衰減或阻礙噪聲傳播的裝置,可以大大減弱進(jìn)、出風(fēng)口輻射出來(lái)的噪音。采用消聲器控制氣體動(dòng)力性噪聲,既簡(jiǎn)便又有效。通常,在鼓風(fēng)機進(jìn)氣口或排氣管路中安裝消聲器,可以大幅度地降低從進(jìn)氣口輻射或管路中傳播的噪聲。但市場(chǎng)提供的消聲器以阻性的為多,僅適用于雜質(zhì)少、無(wú)水霧和油霧的空氣消聲。該公司羅茨鼓風(fēng)機輸送的介質(zhì)為半水煤氣,其中含有煤焦油,易引起吸聲孔的堵塞,故市售消聲器不能用于該風(fēng)機的消聲。為了達到較好的消聲效果,所選用的消聲器必須滿(mǎn)足以下要求:具有良好的消聲性能;阻力小,安裝消聲器后增加的阻力不影響羅茨鼓風(fēng)機的工作效率,保證排氣通暢;根據現場(chǎng)情況,采用立式消聲器,直徑不大于1100mm,總長(cháng)度不能超過(guò)2m。羅茨鼓風(fēng)機廠(chǎng)家

  按以上要求,采用簡(jiǎn)易阻抗復合型消聲器,其結構要點(diǎn)如下:

 ?、儆捎谖暡牧弦妆幻航褂?、煤塵堵塞,因此,設計成內腔無(wú)吸聲材料;

 ?、谠诒WC一定通道截面積的情況下,氣體分多通道進(jìn)入,計算每個(gè)通道的共振器的小孔孔徑、板厚、腔深以達到消除不同頻率噪聲的目的;

 ?、垡胱栊哉郯?,將一條共振腔大角度相折連接,這樣可增加聲波在消聲器通道內的反射次數,改善其聲學(xué)性能,增強消聲效果;

 ?、転橄?、中頻噪聲,在消聲器四周的共振腔內裝填吸聲材料;為減少噪聲輻射,在消聲器外圍設置空腔。

  安裝試運行后,經(jīng)測定,上述排氣消聲器有效地控制了機房排氣管內的輻射噪聲。

  4、隔振

  振動(dòng)是噪聲的主要來(lái)源,鼓風(fēng)機的振動(dòng)會(huì )產(chǎn)生低頻噪聲,因此,減輕機器振動(dòng)是控制噪聲的治本辦法。為此,羅茨鼓風(fēng)機的外殼材料選用了鑄鐵,用以增加其自重與外殼厚度,減小自振。在鼓風(fēng)機進(jìn)、出氣口設置柔性波紋管減震接頭,降低由鼓風(fēng)機振動(dòng)而傳遞到風(fēng)道上的噪聲,同時(shí)在羅茨鼓風(fēng)機基礎下部加設減振器。

  5、包裹

  室外出風(fēng)管大多設在地面上,運行中噪聲很大。為降低噪聲,可將出風(fēng)管全部設在地面以下,利用土層吸音,也可用隔音材料將管道包覆。根據本地的實(shí)際情況,采用了將管道包覆的辦法來(lái)達到保溫、消音的目的。

  錦工風(fēng)機是一家生產(chǎn)羅茨風(fēng)機近20年的廠(chǎng)家,如果您有此方面的采購定制問(wèn)題,可以聯(lián)系我們的全國免費客服熱線(xiàn)

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羅茨鼓風(fēng)機聲音不穩定:羅茨鼓風(fēng)機常見(jiàn)幾種不正?,F象的分析

  原標題:羅茨鼓風(fēng)機常見(jiàn)幾種不正?,F象的分析

  山東錦工有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機、羅茨真空泵、回轉風(fēng)機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱(chēng)的山東省章丘市相公鎮,近年來(lái),錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨鼓風(fēng)機、水冷羅茨鼓風(fēng)機、油驅羅茨鼓風(fēng)機、低噪音羅茨鼓風(fēng)機,贏(yíng)得了市場(chǎng)好評和認可。

  海螺水泥日產(chǎn)6000d/t熟料生產(chǎn)線(xiàn)系雙系列五級懸浮預熱器,采用Φ5.2×78m回轉窯,史密斯四通道燃燒器,與之匹配的一次風(fēng)機采用JGR300型羅茨鼓風(fēng)機,其出口最大升壓為29.4kPa,額定轉速為980r/min,風(fēng)量172m3/min,采用132kW的電機,額定電流為245A。在日常的生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常會(huì )發(fā)生風(fēng)機風(fēng)壓和電流不正常的現象,根據生產(chǎn)中的經(jīng)驗和實(shí)際情況,分別對幾種不正?,F象進(jìn)行分析。

  1 羅茨鼓風(fēng)機風(fēng)壓低電流高

  這種情況出現的次數比較多,主要的原因是風(fēng)機進(jìn)口濾網(wǎng)積灰多清理不及時(shí)造成的,把濾網(wǎng)仔細的清一下,該問(wèn)題就解決了。由于在水泥生產(chǎn)企業(yè),羅茨風(fēng)機的使用環(huán)境粉塵含量較多,容易引起過(guò)濾網(wǎng)的堵塞,這就要求我們在生產(chǎn)中經(jīng)常對濾網(wǎng)進(jìn)行清理,確保風(fēng)機進(jìn)口通暢,不僅有利于設備的運行,也不會(huì )影響煅燒。

  2 羅茨鼓風(fēng)機風(fēng)壓與電機電流逐漸降低

  在正常的情況下,燃燒器的外風(fēng)閥門(mén)全開(kāi),內風(fēng)閥門(mén)開(kāi)50%,風(fēng)機出口放風(fēng)閥開(kāi)30%左右,此時(shí)風(fēng)壓29.5kPa,電流242A左右,燃燒器火焰的形狀及長(cháng)短良好。2010年2月15日,一次風(fēng)機風(fēng)壓和電流開(kāi)始緩慢降低,但是由于下降的幅度小,我們操作時(shí)沒(méi)有及時(shí)發(fā)現,直到2月19日,把風(fēng)機出口放風(fēng)閥全關(guān)后,風(fēng)壓下降到26kPa,電流233A左右才引起重視 ,對閥門(mén)、風(fēng)機、管道、燃燒器等進(jìn)行了全面的檢查,均沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題。后來(lái)把內風(fēng)閥門(mén)全關(guān)后風(fēng)壓及電流變化不大,初步判斷燃燒器內部風(fēng)道可能磨穿了,因為暫時(shí)對生產(chǎn)影響不大 ,決定繼續生產(chǎn) 。2月24日,風(fēng)壓降到23kPa,電流228A ,現場(chǎng)巡檢發(fā)現燃燒器尾部插油槍的孔向外冒煤粉并伴有輕微正壓現象,分析確定是煤粉通道外壁被內風(fēng)吹破后,煤粉通道內壁也破損,引起煤粉外漏。同時(shí)燃燒器火焰也軟弱無(wú)力,黑火頭長(cháng)而濃,火焰發(fā)紅,生產(chǎn)狀況難以維持,迫不得已于2月25日夜班停機檢修。經(jīng)檢查,果然和分析的情況相吻合。

  還有一種情況是燃燒器外筒被磨破后,引起風(fēng)壓及電流降低。由于燃燒器大部分在窯內且有澆鑄料覆蓋,一般不容易發(fā)現,等到發(fā)現時(shí)情況已經(jīng)相當嚴重。

  3 羅茨鼓風(fēng)機風(fēng)壓高電流高

  這種情況多數發(fā)生在風(fēng)管或燃燒器風(fēng)道不通暢的時(shí)候。例如羅茨風(fēng)機出口的止回閥不靈活,運行時(shí)沒(méi)有處于全開(kāi)狀態(tài),風(fēng)機出口阻力大,壓力和電流都升高;燃燒器端面結焦后沒(méi)有及時(shí)清理,逐漸黏附在出風(fēng)口后一次風(fēng)受阻,壓力和電流升高;根據長(cháng)期的實(shí)踐經(jīng)驗,當窯況變差時(shí),窯前飛砂大,由于一次風(fēng)和含有大量飛砂的二次風(fēng)混合,一次風(fēng)運動(dòng)時(shí)受阻,也會(huì )引起風(fēng)壓和電流的升高。

  一次風(fēng)中煤風(fēng)的作用是將煤粉送入窯內,增加風(fēng)煤的混合,加速煤粉的燃燒。當進(jìn)入窯內的一次風(fēng)其壓力、風(fēng)量、風(fēng)速發(fā)生變化后,會(huì )造成風(fēng)煤混合不好,煤粉產(chǎn)生不完全燃燒,造成回轉窯內溫度偏低,滿(mǎn)足不了物料在窯內的吸熱平衡,窯速無(wú)法提高,熟料產(chǎn)質(zhì)量降低,同時(shí)由于不完全燃燒的煤粉會(huì )沉積在燒成帶的后部,使液相提前出現,造成窯結圈,結大球,所以我們在生產(chǎn)的過(guò)程中,要經(jīng)常關(guān)注各個(gè)參數的變化,有異常及時(shí)分析處理,現場(chǎng)加強巡檢,及時(shí)清理濾網(wǎng),保證一次風(fēng)的正常輸送,穩定窯況,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

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