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羅茨風(fēng)機_三葉羅茨鼓風(fēng)機廠(chǎng)家-山東錦工有限公司

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羅茨風(fēng)機fgd60_羅茨風(fēng)機

時(shí)間:21-07-30  來(lái)源:錦工羅茨風(fēng)機原創(chuàng )

羅茨風(fēng)機fgd60:羅茨風(fēng)機發(fā)展歷程

  原標題:羅茨風(fēng)機發(fā)展歷程

  山東錦工有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機、羅茨風(fēng)機、雙螺桿鼓風(fēng)機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱(chēng)的山東省章丘市相公鎮,近年來(lái),錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨鼓風(fēng)機、水冷羅茨鼓風(fēng)機、油驅羅茨鼓風(fēng)機、低噪音羅茨鼓風(fēng)機,贏(yíng)得了市場(chǎng)好評和認可。羅茨風(fēng)機發(fā)展歷程產(chǎn)品和服務(wù)遠銷(xiāo)全國各地及東南亞,深受客戶(hù)好評。如今,羅茨鼓風(fēng)機對于大部分來(lái)說(shuō)已經(jīng)不再陌生了。那關(guān)于它的發(fā)展歷程你知道多少呢?下面讓我們一起走進(jìn)羅茨鼓風(fēng)機的歷史吧。

  先來(lái)說(shuō)說(shuō)羅茨鼓風(fēng)機名字的由來(lái)吧,據說(shuō)在1854年美國人羅特兄弟在設計水輪車(chē)的過(guò)程中發(fā)明了這種風(fēng)機,在當時(shí)的影響非常大,這也為風(fēng)機時(shí)代開(kāi)辟了新路,后來(lái)世人將這種風(fēng)機以他們的名字命名,就叫羅茨鼓風(fēng)機,這也是目前風(fēng)機歷史上唯一一個(gè)保留人名稱(chēng)呼的機器。

  我國羅茨鼓風(fēng)機的發(fā)展,大致分為五個(gè)階段:

  第一階段:仿造、消化吸收到自行設計制造,50年代我國風(fēng)機行業(yè)基本上是按照蘇林的圖紙生產(chǎn),到了60年代,我國在掌握了一定的技術(shù)水平是能在模仿蘇聯(lián)產(chǎn)品的同時(shí)自行設計改造出自己的產(chǎn)品,但是當時(shí)制造出的羅茨鼓風(fēng)機品種比較單一,性能點(diǎn)較少,不利于用戶(hù)的選型,但這一階段,為我國羅茨鼓風(fēng)機的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。

  第二階段是全國聯(lián)合設計階段。為了提高羅茨鼓風(fēng)機的設計、制造質(zhì)量,擴大羅茨鼓風(fēng)機的性能范圍,同時(shí)為了方便用戶(hù)的選型和使用,作好風(fēng)機節能產(chǎn)品的發(fā)展、推廣工作, 各主要生產(chǎn)廠(chǎng)家組成了聯(lián)合設計組,于1982年正式開(kāi)展工作,歷時(shí)近十年,設計實(shí)現了L型羅茨鼓風(fēng)機,有利地推動(dòng)了羅茨鼓風(fēng)機生產(chǎn)廠(chǎng)家的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展。

  第三階段是各生產(chǎn)廠(chǎng)在聯(lián)設基礎上自我完善和發(fā)展階段,各廠(chǎng)結合自己的實(shí)際情況對聯(lián)合設計L系列羅茨鼓風(fēng)機進(jìn)行了改進(jìn),使羅茨鼓風(fēng)機的性能得到了完善。

  第四階段是羅茨風(fēng)機活躍階段。隨著(zhù)羅茨風(fēng)機應用的行業(yè)越來(lái)越多,羅茨風(fēng)機的市場(chǎng)需求也越來(lái)越大,這也刺激了羅茨鼓風(fēng)機的發(fā)展。市面上出現了很多羅茨鼓風(fēng)機的生產(chǎn)廠(chǎng)家,器技術(shù)水平和產(chǎn)品性能都遠超于上個(gè)世紀的水平。

  第五階段是羅茨風(fēng)機的提高階段。在眾多的羅茨風(fēng)機的生產(chǎn)廠(chǎng)家中,山東錦工技憑借著(zhù)堅實(shí)的基礎和雄厚的生產(chǎn)實(shí)力,在羅茨鼓風(fēng)機的設計制造銷(xiāo)售等各方面都名列前茅,成為羅茨鼓風(fēng)機行業(yè)的領(lǐng)頭羊之一。

  其生產(chǎn)的錦工羅茨鼓風(fēng)機機構合理,風(fēng)量大,噪音低,節能環(huán)保,性能優(yōu)良,使用壽命長(cháng)。一般壽命穩定在5-10年。采用高品質(zhì)電機,耐高溫防火材料,品質(zhì)卓越,動(dòng)力強勁。內部帶有消音器,獨配消音房,風(fēng)機振動(dòng)的聲音特別小,有效減輕了噪音的污染,不會(huì )給生產(chǎn)帶來(lái)影響?,F在已被應用到各個(gè)行業(yè),并成為多數知名企業(yè)的合作品牌,買(mǎi)羅茨鼓風(fēng)機就選錦工。

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羅茨風(fēng)機fgd60:羅茨風(fēng)機尺寸對照表

  啟正牌羅茨鼓風(fēng)機主要用途:

  污水處理、石油、化工、面粉、水產(chǎn)養殖、氣力輸送、電力、水泥、食品加工等行業(yè)。

  羅茨風(fēng)機是本公司綜合了國內外各種型號羅茨鼓風(fēng)機的特點(diǎn)的基礎上的一種新型產(chǎn)品。

  產(chǎn)品開(kāi)發(fā)運用了先進(jìn)的CAD設計手段和先進(jìn)的加工工藝,確保了風(fēng)機性能,流量0.6m3/min—350m3/min升壓9.8Kpa—78.4Kpa。

  啟正牌羅茨鼓風(fēng)機產(chǎn)品特點(diǎn)如下:

  1.產(chǎn)品采用三葉直線(xiàn)型葉輪,進(jìn)排氣脈動(dòng)平緩、噪音低。

  2.該產(chǎn)品采用特殊的曲線(xiàn)使嚙合更加合理。泄漏小、效率高、降低耗能,是一種新型節能產(chǎn)品。

  3.產(chǎn)品采用多種新型結構設計,使整機結構緊湊、體積小、重量輕、外型美觀(guān)大方。

  4.產(chǎn)品采用高精度硬齒面同步齒輪,壽命長(cháng)、噪音低。輸出空氣清潔,不含任何油質(zhì)灰塵。

  啟正牌羅茨風(fēng)機規格說(shuō)明:

  風(fēng)機口徑:40、50、65、80、100、125、、250、300、350

  風(fēng)量:0.6-350m3/min

  壓力:9.8KPa-78.4KPa

  電機功率:0.75-300KW

  啟正牌羅茨鼓風(fēng)機標準附件:

  通用底座、皮帶罩、風(fēng)機皮帶輪、電機皮帶輪、V型皮帶 、

  安全閥、壓力表、進(jìn)風(fēng)口消聲器、出風(fēng)口消聲器、逆止閥、彈性接頭、地腳螺栓、齒輪油。

  相關(guān)產(chǎn)品:羅茨風(fēng)機 , 羅茨風(fēng)機尺寸 , 水產(chǎn)養殖風(fēng)機 , 環(huán)保設備

羅茨風(fēng)機fgd60:羅茨風(fēng)機軸承溫度過(guò)高怎么辦?

  原標題:羅茨風(fēng)機軸承溫度過(guò)高怎么辦?

  山東錦工有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)羅茨風(fēng)機、羅茨鼓風(fēng)機、回轉式鼓風(fēng)機等機械設備公司,位于有“鐵匠之鄉”之稱(chēng)的山東省章丘市相公鎮,近年來(lái),錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨鼓風(fēng)機、水冷羅茨鼓風(fēng)機、油驅羅茨鼓風(fēng)機、低噪音羅茨鼓風(fēng)機,贏(yíng)得了市場(chǎng)好評和認可。產(chǎn)品和服務(wù)遠銷(xiāo)全國各地及東南亞,深受客戶(hù)好評。

  羅茨風(fēng)機是一種容積式壓縮風(fēng)機,其核心部件為包括主、從動(dòng)軸,葉輪和齒輪的轉子系統。因其具有結構簡(jiǎn)單、風(fēng)機內腔不需要潤滑油、運轉平穩等優(yōu)點(diǎn)已被廣泛應用于石化、電力、冶煉、食品和污水處理等諸多領(lǐng)域。羅茨風(fēng)機是電廠(chǎng)濕法脫硫工藝的關(guān)鍵設備之一,火電廠(chǎng)鍋爐系統采用石灰石-石膏濕法脫硫方式時(shí),大多采用羅茨風(fēng)機為吸收塔鼓入足量空氣,用以氧化吸收塔漿液內亞硫酸鈣,促使其生成易于后處理的二水硫酸鈣。羅茨風(fēng)機運行的穩定性直接影響脫硫系統的正常運行以及環(huán)保達標排放。大唐科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司信陽(yáng)項目部#4脫硫系統采用錦工鼓風(fēng)機廠(chǎng)生產(chǎn)的三葉式羅茨風(fēng)機,型號為ASF300,額定電流為49.4A,軸承在線(xiàn)監測跳閘設定溫度為98℃,實(shí)際運行中羅茨風(fēng)機電流為43A,高于其長(cháng)期正常運行值(30~32A)。 冬季時(shí)室溫較低,羅茨風(fēng)機運行狀況良好(室溫5℃時(shí),羅茨風(fēng)機前軸承在80℃左右),而到了夏季,當室溫達到30℃以上時(shí),羅茨風(fēng)機前軸承隨著(zhù)室溫上升超過(guò)設定跳閘溫度。為避免跳閘,機組人員在機殼上加裝噴淋水降溫作為應急處理措施,但運行中衛生狀況較差,沒(méi)有從根本上解決問(wèn)題。

  1 解體檢查

  為了從根本上解決羅茨風(fēng)機電流高軸承高溫問(wèn)題,我們對其進(jìn)行了解體檢查,解體檢查前,我們從風(fēng)機本身查找原因,推測可能有以下四種可能:(1)風(fēng)機內部間隙發(fā)生變化,葉輪可能與墻板有輕微的摩擦,導致風(fēng)機出力大、電流高,摩擦生成的熱量傳遞至軸承處,導致軸承發(fā)熱;(2)軸承自身出現了問(wèn)題;(3)軸承與軸以及軸承室的配合出現了較大的間隙配合導致發(fā)熱嚴重;(4)軸承室中潤滑油質(zhì)量較差,無(wú)法在軸承高速運行中形成油膜,軸承滾子出現輕微干摩擦導致發(fā)熱嚴重。

  解體后與推測對比如下:(1)風(fēng)機內部間隙相對于上次檢修后發(fā)生了變化,主動(dòng)葉輪和前墻板間隙為0.30mm,小于0.40~0.60mm的裝配要求,前墻板上存在輕微摩擦痕跡,存在導致軸承發(fā)熱的可能;(2)解體后的軸承質(zhì)量較好,未發(fā)現滾子和滾道磨損現象,保持架完好無(wú)磨損,排除軸承自身問(wèn)題原因;(3)軸與軸承內圈配合部位存在嚴重磨損現象,軸與軸承內圈已成為間隙較大的間隙配合,存在發(fā)熱的可能性;(4)軸承室中的油位較高,將油脂放出檢查時(shí)發(fā)現油脂顏色較黑,判斷為軸承長(cháng)期溫度較高,油脂在高溫下易變質(zhì),變質(zhì)后的油脂潤滑性能下降,能進(jìn)一步引起軸承發(fā)熱,形成惡性循環(huán)。對風(fēng)機葉輪檢查后發(fā)現葉輪狀態(tài)良好,未有磨損的痕跡,考慮到未有動(dòng)平衡機,因條件受限,未對其進(jìn)行動(dòng)平衡試驗即回裝;對風(fēng)機齒輪檢查后發(fā)現齒輪原材質(zhì)為20CrMnTi合金鋼,材質(zhì)較好,在使用中齒輪未發(fā)生磨損以及斷齒現象,未對齒輪進(jìn)行調整;軸承室油箱內每個(gè)軸承處均有一個(gè)甩油盤(pán),固定在葉輪末端,隨著(zhù)軸一起旋轉將油甩至軸承上,讓軸承充分潤滑,有兩個(gè)甩油盤(pán)發(fā)生損壞,采用3mm厚鋼板按照原來(lái)甩油盤(pán)尺寸重新制作兩個(gè)甩油盤(pán);檢查風(fēng)機軸承鎖緊螺母止退鎖片,發(fā)現已經(jīng)多次使用,鎖片已經(jīng)失效,無(wú)法起到防止鎖緊螺母松脫的功效,為防止運行中軸承鎖緊螺母松脫,更換全部失效止退縮片;檢查軸承室油箱殼體冷卻水管路內較多水銹,對其震打后注入稀草酸溶液,待其充分反應后,將草酸倒掉,重新注入清水,清洗干凈,保證冷卻水環(huán)路的暢通。

  2 初步處理

  2.1 處理方案

  對軸磨損處進(jìn)行噴涂處理,噴涂后軸承內圈與軸為0.02mm緊力的緊配合,軸承雖然無(wú)損壞,但從長(cháng)期運行方面考慮,仍然更換了FAG廠(chǎng)家C0間隙22224軸承兩套,NU324軸承兩套,軸承室內部油脂進(jìn)行了重新更換,軸承箱骨架油封在經(jīng)受長(cháng)期高溫后,存在老化現象,全部更換為氟橡膠材質(zhì),保證運行中不發(fā)生潤滑油滲漏,羅茨風(fēng)機內部間隙進(jìn)行了重新調整,測量部位如圖1,a1是從動(dòng)輪葉輪與前墻板間隙,a2是主動(dòng)輪葉輪與前墻板間隙,b1是從動(dòng)輪葉輪與后墻板間隙,b2是主動(dòng)輪葉輪與后墻板間隙,c1是主動(dòng)輪葉輪與殼體間隙,c2是從動(dòng)輪葉輪與殼體間隙,d1是主動(dòng)輪為動(dòng)力輪時(shí)葉輪之間間隙,d2是從動(dòng)輪為動(dòng)力輪時(shí)葉輪之間間隙,調整后參數見(jiàn)表1,符合羅茨風(fēng)機出廠(chǎng)使用說(shuō)明書(shū)要求標準。

  d1:主動(dòng)輪為動(dòng)力輪時(shí)的測量值;d2:從動(dòng)輪為動(dòng)力輪時(shí)的測量值。羅茨風(fēng)機裝配完畢后,我們對風(fēng)機進(jìn)行中心找正,考慮到風(fēng)機運行中葉輪及軸溫度較高,風(fēng)機熱膨脹相對于電機要大,風(fēng)機較之于電機要略低,同時(shí)為上張口,兼顧到電機的轉速為980r/min,找正結果需要將徑向與軸向誤差控制在0.10mm內,本次中心找正百分表架裝在羅茨風(fēng)機上,最終找正結果:風(fēng)機較之于電機徑向偏差為0.05mm,風(fēng)機低于電機,軸向誤差為0.07mm,為上張口,符合找正要求。

  2.2 試運結果

  對風(fēng)機進(jìn)行送電試運行,在運行中風(fēng)機的電流和前軸承溫度曲線(xiàn)如圖2。室溫為20℃情況下,風(fēng)機前軸承溫度上升較快,電流仍然較大,未等前軸承溫度上升至跳閘溫度98℃時(shí),及時(shí)安排風(fēng)機進(jìn)行停運。風(fēng)機在本次檢修后與檢修前相差不大,檢修中所做調整未起到明顯效果。

  3 再次處理

  3.1 制定檢修方案

  由于在初步檢修中未查找到風(fēng)機運行中存在問(wèn)題的根本原因,計劃從如下兩方面考慮:(1)風(fēng)機前軸承為22224軸承兩套,本次安裝軸承游隙為C0系列,考慮到前軸承發(fā)熱嚴重,將兩套前軸承更換為游隙為C3系列的FAG軸承;(2)風(fēng)機內部間隙正常情況下,風(fēng)機前軸承溫度以及電流依然高,對風(fēng)機進(jìn)出口管線(xiàn)進(jìn)行排查,羅茨風(fēng)機出入口管線(xiàn)有可能堵塞或者出口門(mén)存在不能全開(kāi)的現象,若出口管線(xiàn)堵塞將導致風(fēng)機出力壓力增大,出口溫度高,進(jìn)而導致電流高,軸承溫度高。 3.2 處理過(guò)程

  羅茨風(fēng)機出口母管后分為四根支管進(jìn)入脫硫吸收塔內,因出口風(fēng)溫度較高,在風(fēng)機出口每根支管上加裝氧化風(fēng)減濕水,在對每根支管進(jìn)行拆開(kāi)檢查時(shí),發(fā)現分叉處堵塞較多垢狀物,其中一根支管已經(jīng)接近于完全堵死,將管道內堵塞物清理干凈,同時(shí)將垢狀物進(jìn)行化驗,其中亞硫酸鈣成分為0.7%,二水硫酸鈣成分為8.38%,其余成分為碳酸鈣與碳酸鎂,排除了脫硫吸收塔內硫酸鈣漿液倒吸至出口風(fēng)管道內的可能,此處所結垢狀物大多為加濕水受熱后析出的水垢。脫硫系統用水有兩路來(lái)源:一路是廠(chǎng)內循環(huán)工藝水;一路是從水源地來(lái)的單向工業(yè)水。工藝水在不斷循環(huán)過(guò)程中,水中離子濃度偏高,水中碳酸氫根離子在受到氧化風(fēng)機出口管道高于70℃的風(fēng)溫作用下,加速轉化成碳酸根離子,結垢板結,堵塞管道。本次檢修對氧化風(fēng)機出口管線(xiàn)加濕水進(jìn)行改造,將原取自工藝水的加濕水改為從工業(yè)水取水,提高水質(zhì),同時(shí)也對減溫加濕水霧化噴嘴進(jìn)行更換,從空心錐型噴嘴更換為螺旋錐型,將噴出水霧更好地霧化,減小霧化后霧滴的直徑,增大了霧滴與熱空氣反應面積,能夠更好地起到降溫作用的同時(shí)也能減少水垢的生成。將風(fēng)機前軸承更換為游隙為C3系列的22224軸承兩套,加大游隙軸承,滾子與滾道間隙相對較大,在運行中受熱膨脹后,減小軸承滾子和滾道的發(fā)熱量。風(fēng)機內部間隙又重新進(jìn)行了調整,調整后的數據與上次調整后的數據相同(圖1及表1),回裝完畢后,進(jìn)行找正,找正后的數據為風(fēng)機徑向低于電機0.05mm,軸向為上張口,誤差為0.06mm,符合找正要求。

  3.3 試運行結果

  送電后,在室溫為25℃情況下,再次試運行,運行中數據曲線(xiàn)如圖3。

  第二次處理后,在室溫為25℃情況下,風(fēng)機穩定運行中前軸承溫度不高于72℃,較之于原來(lái)下降大于20℃;電流也由原來(lái)的43A左右下降至31A,下降12A左右,既保證了機組的穩定運行,同時(shí)也相對于檢修之前更節能經(jīng)濟。羅茨風(fēng)機作為容積式風(fēng)機,羅茨風(fēng)機的流量幾乎不隨壓力而變化,應盡量避免風(fēng)機出口管線(xiàn)堵塞以及出口閥門(mén)不能全開(kāi)等工作狀態(tài),吸收塔液位每提高1m,氧化風(fēng)機出口壓力增加10kPa左右,出口風(fēng)溫升高10℃左右,至此已查找到本次羅茨風(fēng)機前軸承溫度高電流高原因:風(fēng)機出口管線(xiàn)堵塞導致出口壓力增加,風(fēng)機出力增大,風(fēng)機出力增大后電流隨之上升,同時(shí)出口管線(xiàn)溫度升高后高溫氣體將熱量傳至葉輪部位,葉輪將熱量通過(guò)傳動(dòng)軸傳至前軸承處;在對出口管線(xiàn)進(jìn)行疏通后,一切數據均恢復正常。

  4 結語(yǔ)

  羅茨風(fēng)機在運行一個(gè)周期后停機檢查時(shí),對風(fēng)機內部進(jìn)行檢查是設備管理人員必不可少的一項工作,但對于風(fēng)機進(jìn)出口管線(xiàn)系統的檢查,大多處于疏于管理的狀態(tài),容易導致管線(xiàn)內部結垢而未得到及時(shí)清理。通過(guò)提高出口風(fēng)溫減溫水水質(zhì)以及霧化效果,可以在一定程度上減少水垢生成;定期對出口管線(xiàn)進(jìn)行檢查,保證出口管線(xiàn)的暢通,才能保證風(fēng)機正常運行。

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羅茨風(fēng)機fgd60:脫硫氧化何種狀態(tài)下選擇羅茨風(fēng)機

  近些年,我國為控制燃煤電廠(chǎng)大氣污染物排放,采取了一系列措施發(fā)展清潔發(fā)電技術(shù)。未來(lái)的 5~10 年,是我國電力行業(yè)全面建設的關(guān)鍵時(shí)期,而控制火電廠(chǎng)有害氣體的排放,是一項重要工作。

  通常電廠(chǎng)的脫硫氧化風(fēng)機采用單塔獨立布置,每臺脫硫吸收塔采用一運一備或兩運一備設計,也有采用單元制布置方式,運行過(guò)程中調節風(fēng)量平衡有難度。

  通常使用的氧化風(fēng)機有3種,分別為羅茨風(fēng)機、多級低速離心風(fēng)機、單級高速離心風(fēng)機。在具體選型中,應根據需要的壓頭、風(fēng)量、噪聲、維修等方面綜合考慮,改造過(guò)程還需考慮場(chǎng)地大小、經(jīng)濟性、可調節性及以后操作方便性、設備可靠性等因素。各類(lèi)氧化風(fēng)機對比情況如下表所示。

  各類(lèi)氧化風(fēng)機對比

  風(fēng)機類(lèi)型

  羅茨風(fēng)機

  多級低速離心風(fēng)機

  單級高速離心風(fēng)機

  壓力/kPa

  ≦98

  ≦120

  ≦250

  風(fēng)量/(m3/min)

  ≦150

  ≦1 000

  ≦1 200

  實(shí)際風(fēng)機運行效率/%

  55~60

  65~72

 ?。?0

  噪聲/dB(A)

  130

  110

  90(兩級電機噪音 90、風(fēng)機噪音可滿(mǎn)足 85)

  操作控制及人員要求

  復雜,高

  一般,中

  簡(jiǎn)單,低

  自動(dòng)化程度

  保養維護

  煩瑣

  一般

  方便

  維護成本

  維護周期

  壓縮方式

  容積式鼓風(fēng)機

  旋轉式二元葉輪

  旋轉式三元葉輪-立體

  風(fēng)量控制

  固定

  變頻調節

  風(fēng)量可調 55%~100%

  性能變化

  隨時(shí)間變化,轉軸磨損效率下降

  隨時(shí)間變化,密封磨損效率下降

  隨時(shí)間變化,性能不變

  振動(dòng)

  嚴重

  一般

  別嫌破,上圖就是用了5年的錦工脫硫氧化風(fēng)機,效果杠杠滴。羅茨風(fēng)機、多級低速離心風(fēng)機和單級高速離心風(fēng)機各有其最好的適用范圍,當流量小、工況穩定時(shí),羅茨風(fēng)機是最好的選擇;對于中小流量壓比2以下的應用,多級離心更顯優(yōu)勢;對于高壓頭(壓比超過(guò)2),大流量單級高速離心風(fēng)機更顯優(yōu)勢。

  根據某電廠(chǎng)實(shí)際脫硫系統工藝,原工藝依照燃用低硫設計原則選型,氧化風(fēng)機選型的最大壓頭為70kPa,最大流量為1.0×107m3/min,所選風(fēng)機均為錦工羅茨鼓風(fēng)機采用一運一備布置,在有隔音室的前提下,噪聲通常在85dB以上,噪聲較大,沒(méi)有風(fēng)量調節手段。投產(chǎn)運行后,由于燃煤情況的變化,現脫硫設施已不能滿(mǎn)足環(huán)保排放限值需要,同時(shí)結合《火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準》的要求,對脫硫設施按照燃煤硫份2.0%(5100mg/Nm3)的高硫脫硫系統標準設計。選用氧化風(fēng)機壓頭為132kPa,風(fēng)量為400m3/min。在氧化風(fēng)機房利舊的前提下,選擇合適的風(fēng)機,同時(shí)考慮降低噪聲和性能可調的要求,對各類(lèi)型風(fēng)機進(jìn)行性?xún)r(jià)比比較。在噪聲、能耗、自動(dòng)化程度綜合因素條件下選擇了單級高速離心風(fēng)機。

  單級高速離心風(fēng)機投入使用后,運行穩定,性能滿(mǎn)足當時(shí)選型的要求,實(shí)現遠程操控,風(fēng)機效率高、故障率低、維護量小。風(fēng)機入口導葉進(jìn)行風(fēng)量調節范圍寬廣,適應脫硫系統煤種的變化,達到預期的改造目標。

  綜上所述:當流量小、工況穩定時(shí),羅茨鼓風(fēng)機是脫硫系統最好的選擇。

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